logo
afiş
Dava Ayrıntıları
Evde > Davalar >

Şirket Vakaları Hakkında Vaka Çalışması: Geliştirilmiş Üretim Verimliliği için Otomatik Emülsiyon Ekipmanı Uygulaması

Olaylar
Bizimle İletişim
Mrs. Samson Sun
86--18665590218
Şimdi iletişime geçin

Vaka Çalışması: Geliştirilmiş Üretim Verimliliği için Otomatik Emülsiyon Ekipmanı Uygulaması

2025-11-21

Vaka İncelemesi: Gelişmiş Üretim Verimliliği için Otomatik Emülsiyon Ekipmanı Uygulaması
Giriş
Üretim sektöründe, tutarlı ürün kalitesi elde etmek, üretim zaman çizelgelerini optimize etmek ve operasyonel maliyetleri azaltmak sürekli önceliklerdir. Yüksek viskoziteli sıvı formülasyonlar konusunda uzmanlaşmış bir üretim tesisi için, manuel ve yarı otomatik emülsifikasyon süreçlerinin sınırlamaları kritik bir darboğaz haline gelmişti. Verimsizlikleri gidermek, tekdüzeliği sağlamak ve ürün bütünlüğünden ödün vermeden çıktıyı ölçeklendirmek için çözüm arayan tesis, otomatik emülsiyon ekipmanına yatırım yaptı. Bu vaka çalışması, uygulama sürecini, aşılan zorlukları ve 18 aylık bir süre boyunca gözlemlenen ölçülebilir iyileştirmeleri detaylandırmaktadır.
Arka Plan: Mevcut Emülsifikasyon Süreçleriyle İlgili Zorluklar
Otomatik emülsiyon ekipmanını benimsemeden önce, tesis emülsifikasyon için yarı otomatik karıştırıcıların ve manuel müdahalenin bir kombinasyonuna güveniyordu—üretim iş akışının temel bir adımı. Bu yaklaşım, çeşitli kalıcı zorluklar ortaya koydu:
  1. Tutarsız Ürün Kalitesi: Manuel operasyon, karıştırma hızı, sıcaklık kontrolü ve emülsifikasyon süresinde farklılıklara yol açtı. Bu tutarsızlıklar, ürün viskozitesi, dokusu ve kararlılığında partiden partiye farklılıklara neden oldu ve bu da artan reddetme oranlarına (aylık çıktının ortalama %8-10'u) ve ürün tekdüzeliği ile ilgili müşteri geri bildirimlerine yol açtı.
  1. Verimsiz Üretim Zaman Çizelgeleri: Yarı otomatik süreç, önemli ölçüde iş gücü girdisi gerektiriyordu—vardiya başına iki operatör, karıştırma parametrelerini izlemeye, ayarları manuel olarak ayarlamaya ve emülsifikasyon sürecinin tamamlanmasını sağlamaya ayrılmıştı. Bir ürün partisi ortalama 4,5 saat sürüyordu ve bu da tesisin günde 6-8 parti kapasitesiyle sınırlı kalmasına neden oluyordu.
  1. Yüksek Operasyonel Maliyetler: Manuel izleme ve yeniden işleme (tutarsız partilerden dolayı) ile ilgili işçilik maliyetleri, tesisin toplam üretim giderlerinin %15'ini oluşturuyordu. Ek olarak, uzun karıştırma sürelerinden ve yetersiz ekipman performansından kaynaklanan enerji verimsizliği, daha yüksek faturalara katkıda bulundu.
  1. Güvenlik ve Ergonomik Riskler: Hammaddelerin manuel olarak taşınması ve karıştırma ekipmanlarıyla sık sık etkileşim, operatörleri aşındırıcı maddelerin sıçramaları ve tekrarlayan zorlanma yaralanmaları dahil olmak üzere potansiyel tehlikelere maruz bıraktı. İş sağlığı ve güvenliği standartlarına uyum, idari yükleri artıran ek eğitim ve denetim gerektirdi.
Ekipman Seçimi ve Entegrasyonu
Emülsifikasyon teknolojilerinin kapsamlı bir değerlendirmesini yaptıktan sonra, tesis yüksek viskoziteli formülasyonlar için tasarlanmış tam otomatik bir emülsiyon sistemi seçti. Ekipmanın temel özellikleri şunları içeriyordu:
  • Programlanabilir bir lojik kontrolör (PLC) aracılığıyla karıştırma hızının (0-3.000 RPM) ve sıcaklığın (±1°C) hassas kontrolü
  • İnce partikül boyutu dağılımını sağlamak için hat içi homojenleştirme yetenekleri
  • Otomatik hammadde besleme ve boşaltma sistemleri
  • Süreç izlenebilirliği için gerçek zamanlı veri izleme ve kaydı
  • Partiler arasındaki kesinti süresini azaltmak için kendi kendini temizleme işlevi
Entegrasyon süreci, mevcut üretim hatlarıyla uyumluluğu sağlamak için ayrıntılı bir saha değerlendirmesiyle başladı. Çapraz fonksiyonlu bir ekip (üretim yöneticileri, bakım personeli ve operatörler dahil), ekipman tedarikçisiyle birlikte aşamalı bir uygulama planı geliştirdi:
  1. Kurulum Öncesi Hazırlık: Tesis, yeni ekipmana uyum sağlamak için üretim kat planını değiştirdi; emülsiyon cihazının güç ve sıvı işleme gereksinimlerini desteklemek için elektrik sistemleri ve tesisat yükseltmeleri dahil. Operatörler ve bakım personeli, ekipman kullanımı, sorun giderme ve güvenlik protokolleri konusunda eğitimleri tamamladı.
  1. Pilot Test: Ekipmanın tesisin özel formülasyonlarıyla performansını doğrulamak için iki aylık bir pilot aşama yürütüldü. Bu süre zarfında ekip, sonuçları optimize etmek için süreç parametrelerini (örneğin, karıştırma süresi, sıcaklık eşikleri, homojenleştirme basıncı) ayarladı. Pilot partiler, eski sistem kullanılarak üretilen partilerle karşılaştırmalar yapılarak viskozite, partikül boyutu ve kararlılık açısından test edildi.
  1. Tam Ölçekli Uygulama: Başarılı pilot testin ardından, otomatik emülsiyon cihazı tesisin ana üretim hattına entegre edildi. Kademeli bir geçiş benimsendi—tedarik sürekliliğini sağlamak için başlangıçta yeni ekipman yarı otomatik sistemle birlikte çalıştırıldı. Dört hafta içinde, operatörler yeni sistemde yeterlilik kazandıkça tesis eski ekipmanı aşamalı olarak kaldırdı.
Uygulama Sonuçları ve Ölçülebilir İyileştirmeler
Tam uygulamayı takip eden 18 ay boyunca, tesis temel performans ölçütlerinde önemli iyileştirmeler gözlemledi ve ürün kalitesinden veya güvenliğinden ödün vermedi:
1. Ürün Kalitesi ve Tutarlılığı
  • Red Oranında Azalma: Otomatik sistemin hassas kontrolü, emülsifikasyon parametrelerindeki varyasyonları ortadan kaldırdığından, parti reddetme oranları %8-10'dan %1,2-1,5'e düştü. Tutarlı partikül boyutu dağılımı (lazer kırınım analizi ile ölçülür) ve viskozite seviyeleri (hat içi sensörlerle izlenir), tüm partilerde tek tip ürün özellikleri sağladı.
  • Gelişmiş Ürün Kararlılığı: Uygulama sonrası partiler üzerinde yapılan hızlandırılmış yaşlandırma testleri, daha kapsamlı emülsifikasyon ve karıştırma sırasında hava tutulmasının azalması nedeniyle raf ömrü kararlılığında %30'luk bir iyileşme gösterdi.
2. Üretim Verimliliği ve Kapasitesi
  • Parti Süresinde Azalma: Parti başına ortalama emülsifikasyon süresi 4,5 saatten 1,8 saate düşerek %60'lık bir azalma sağlandı. Bu, sistemin yüksek hızlı karıştırma yetenekleri, otomatik malzeme kullanımı ve manuel ayarlama gecikmelerinin ortadan kaldırılmasıyla elde edildi.
  • Günlük Kapasitede Artış: Tesisin günlük üretim kapasitesi 6-8 partiden 14-16 partiye yükseldi ve bu da kat alanını genişletmeden veya üretim vardiyaları eklemeden artan müşteri talebini karşılamasını sağladı.
  • Kesinti Süresinde Azalma: Kendi kendini temizleme işlevi, ekipman temizleme süresini parti başına 45 dakikadan 12 dakikaya düşürerek üretim çalışma süresini daha da en üst düzeye çıkardı.
3. Operasyonel Maliyet Tasarrufları
  • İşçilik Maliyetinde Azalma: Otomatik sistemin PLC kontrolü ve otomatik süreçleri, emülsifikasyon sırasında özel operatör ihtiyacını ortadan kaldırdı. Tesis, iki tam zamanlı pozisyonu diğer üretim görevlerine yeniden tahsis etti ve bu da doğrudan işçilik maliyetlerinde %12'lik bir azalmaya yol açtı.
  • Enerji Verimliliği: Ekipmanın optimize edilmiş motor tasarımı ve değişken frekanslı sürücüsü (VFD), enerji tüketimini yarı otomatik sisteme kıyasla %22 oranında azalttı. Bu, yaklaşık 38.000 kWh'lik yıllık tasarrufa, yani aylık faturalarda %17'lik bir azalmaya karşılık geliyordu.
  • Yeniden İşleme Maliyetinin Ortadan Kalkması: Daha az reddedilen partiler, malzeme israfını ve yeniden işleme giderlerini %85 oranında azalttı ve tasarruflar hammadde tedariki ve süreç optimizasyonuna ayrıldı.
4. Güvenlik ve Uygunluk
  • Operatör Maruziyetinin Azaltılması: Otomatik malzeme besleme ve boşaltma, kapalı karıştırma odalarıyla birleştirilerek operatörün hammaddeler ve bitmiş ürünlerle teması en aza indirildi. Kimyasal sıçramalar veya ergonomik yaralanmalarla ilgili iş yeri olay raporları, 18 aylık dönemde sıfıra düştü.
  • Geliştirilmiş İzlenebilirlik: Gerçek zamanlı veri kaydı (sıcaklık, basınç ve karıştırma süresi dahil), endüstri kalite standartlarına uygunluğu basitleştirdi. Sistemin süreç verilerini 5 yıla kadar saklama yeteneği, üretim süreçlerinin kolayca denetlenmesini ve belgelenmesini sağladı.
Uzun Vadeli Değer ve Operasyonel Esneklik
Doğrudan verimlilik ve maliyet iyileştirmelerinin ötesinde, otomatik emülsiyon ekipmanı tesisin operasyonel esnekliğini ve uyarlanabilirliğini artırdı:
  • Formülasyon Değişiklikleri için Esneklik: Sistemin programlanabilir parametreleri, yeni ürün formülasyonlarına veya mevcut olanlarda yapılan değişikliklere uyum sağlamak için hızlı ayarlamalara olanak tanır. Vaka çalışması süresince tesis, otomatik emülsiyon cihazını kullanarak üç yeni ürünü başarıyla piyasaya sürdü ve önceki ürün lansmanlarına kıyasla pazara sunma süresinde %50'lik bir azalma sağladı.
  • Bakım ve Güvenilirlik: Ekipmanın sağlam tasarımı ve tahmini bakım özellikleri (örneğin, motor performansının, yağlama seviyelerinin gerçek zamanlı izlenmesi), planlanmamış kesinti süresini toplam üretim saatlerinin %0,5'inden daha aza indirdi. Planlı bakım aralıkları 3 aydan 6 aya uzatıldı ve bakım maliyetleri ve kesintiler azaltıldı.